FANUC工業(yè)機(jī)器人維修培訓(xùn)班:
例1~2.加工過程中出現(xiàn)過熱報(bào)警的故障維修
例1.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)伺服電動(dòng)機(jī)過熱報(bào)警。
分析與處理過程:本機(jī)床伺服驅(qū)動(dòng)器采用的是FANUC S系列伺服驅(qū)動(dòng)器,當(dāng)報(bào)警時(shí),觸摸伺服電動(dòng)機(jī)溫度在正常的范圍,實(shí)際電動(dòng)機(jī)無過熟現(xiàn)象。所以引起故障的原因應(yīng)是伺服驅(qū)動(dòng)器的溫度檢測(cè)電路故障或是過熱檢測(cè)熱敏電阻的不良。
通過短接伺服電動(dòng)機(jī)的過熱檢測(cè)熱敏電阻觸點(diǎn),再次開機(jī)進(jìn)行加工試驗(yàn),經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,故障消失,證明電動(dòng)機(jī)過熱是由于過熱檢測(cè)熱敏電阻不良引起的,在無替換元件的條件下,可以暫時(shí)將其觸點(diǎn)短接,使其系統(tǒng)正常工作。
例2.FANUC機(jī)器人伺服驅(qū)動(dòng)器維修培訓(xùn)故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)X軸伺服電動(dòng)機(jī)過熱報(bào)警。
分析與處理過程:故障分析過程同上例,經(jīng)檢查X軸伺服電動(dòng)機(jī)外表溫度過高,事實(shí)上存在過熱現(xiàn)象。
測(cè)量伺服電動(dòng)機(jī)空載工作電流,發(fā)現(xiàn)其值超過了正常的范圍。測(cè)量各電樞繞組的電阻,發(fā)現(xiàn)A相對(duì)地局部短路;拆開電動(dòng)機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),由于電動(dòng)機(jī)的防護(hù)不當(dāng),在加工時(shí)冷卻液進(jìn)入了電動(dòng)機(jī),使電動(dòng)機(jī)繞阻對(duì)地短路。修理電動(dòng)機(jī)后,機(jī)床恢復(fù)正常。
例3..FANUC機(jī)器人伺服控制器維修培訓(xùn)-驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)OVC報(bào)警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T-C系統(tǒng)、采用FANUC S系列伺服驅(qū)動(dòng)的數(shù)控車床,手動(dòng)運(yùn)動(dòng)X軸時(shí),伺服電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示ALM414報(bào)警。
分析與處理過程:FANUC 0T-C出現(xiàn)ALM 414報(bào)警的含義是“X軸數(shù)字伺服報(bào)警”,通過檢查系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN720~723,發(fā)現(xiàn)其中DGN720 bit5=l,故可以確定本機(jī)床故障原因是X軸OVC(過電流)報(bào)警。
分析造成故障的原因很多,但維修時(shí)最常見的是伺服電動(dòng)機(jī)的制動(dòng)器未松開。
在本機(jī)床上,由于采用斜床身布局,所以X軸伺服電動(dòng)機(jī)上帶有制動(dòng)器,以防止停電時(shí)的下滑。經(jīng)檢查,本機(jī)床故障的原因確是制動(dòng)器未松開:根據(jù)原理圖和系統(tǒng)信號(hào)的狀態(tài)診斷分析,故障是由于中間繼電器的觸點(diǎn)不良造成的,更換繼電器后機(jī)床恢復(fù)正常。
例4~例5..FANUC機(jī)器人驅(qū)動(dòng)單元維修培訓(xùn)-參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤引起的故障維修
例4.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD系統(tǒng)的二手?jǐn)?shù)控車床,配套FANUC子α系列數(shù)字伺服,開機(jī)后,系統(tǒng)顯示ALM417、427報(bào)警。
分析與處理過程:FANUC 0TD出現(xiàn)ALM 417、427報(bào)警的含義是“數(shù)字伺服參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤”。
由于機(jī)床為二手設(shè)備,調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的電池已經(jīng)遺失,因此,系統(tǒng)的參數(shù)都在不同程度上存在錯(cuò)誤。進(jìn)一步檢查系統(tǒng)主板,發(fā)現(xiàn)主板上的報(bào)警指示燈L1、L2亮,驅(qū)動(dòng)器顯示“-”,表明驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好。
根據(jù)系統(tǒng)報(bào)警ALM417、427可以確定,引起報(bào)警可能的原因有:
1)電動(dòng)機(jī)型號(hào)參數(shù)8*20設(shè)定錯(cuò)誤。
2)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向參數(shù)8*22設(shè)定錯(cuò)誤。
3)速度反饋脈沖參數(shù)8*23設(shè)定錯(cuò)誤。
4)位置反饋脈沖參數(shù)8*24設(shè)定錯(cuò)誤。
5)位置反饋脈沖分辨率PRM037bit7設(shè)定錯(cuò)誤,等等。
通過數(shù)字伺服設(shè)定頁(yè)面,在正確設(shè)定以上參數(shù)以及系統(tǒng)的PRM900~PRM919參數(shù)后,通過數(shù)字伺服的初始化操作,報(bào)警消失,主板上的報(bào)警指示燈L1、L2滅,驅(qū)動(dòng)器顯示“0”,表明驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)準(zhǔn)備好,本故障排除。
例 5.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0TD系統(tǒng)αC伺服驅(qū)動(dòng)的二手?jǐn)?shù)控車床,開機(jī)后系統(tǒng)顯示ALM401報(bào)警。
分析與處理過程:FANUC 0TD系統(tǒng)出現(xiàn)ALM401報(bào)警的原因是驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好,(DRDY)信號(hào)未接通。
檢查驅(qū)動(dòng)器狀態(tài),發(fā)現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示為“一”,表明驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好。由于機(jī)床為二手設(shè)備,停機(jī)時(shí)間已較長(zhǎng),并經(jīng)過了多次轉(zhuǎn)手,因此,系統(tǒng)參數(shù)丟失的可能性較大。
維修時(shí),通過檢查機(jī)床上使用的電動(dòng)機(jī)型號(hào)、編碼器類型、絲杠螺距與減速比等相關(guān)參數(shù)后,重新對(duì)數(shù)字伺服系統(tǒng)進(jìn)行了初始化處理(初始化的方法詳見第5章第5.2.6節(jié))后,起動(dòng)機(jī)床,驅(qū)動(dòng)器顯示“0”,CNC報(bào)警消失,通過操作試驗(yàn),機(jī)床X、Z軸可以正常工作。
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